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1 基本情況
青溪水電廠是低水頭徑流式水電廠,裝機容量4×36 MW。最大工作水頭25 m,最小工作水頭10m,設計水頭20.5 m。水輪機型號為ZZ500-LH-500,額定流量209.1 m3/s,額定轉速125r/min。水輪機安裝高程45.00 m,下游最低發電水位48.51 m。水輪機主軸密封分為停機狀態密封(俗稱檢修密封)和運行狀態密封(俗稱工作密封)兩種。其中檢修密封為橡膠圍帶式結構,工作密封為橡膠活塞式結構。工作密封面高程46.867 m。
2 水輪機主軸密封的作用及工作過程
當機組處于靜止狀態時,工作密封活塞下腔是無壓的,活塞在活塞座內靠自重沿定位銷自由下落
到底部。而圍帶此時已接通0.6~0.7 MPa的壓縮空氣,其非約束部分受壓鼓起,與密封環緊密接
觸,從而阻斷尾水竄入水輪機頂蓋的通道,起到密封作用。
開機時,為避免圍帶與主軸的磨擦,在機組啟動前,開機繼電器就使圍帶排氣卸壓。同時,為防
止圍帶卸壓后尾水大量竄入頂蓋,開機繼電器還使0.059 MPa壓力的清潔水通入密封活塞下腔,使
密封活塞克服重力上升到頂端,阻斷竄水通道,起到密封作用。
停機時,當主軸完全靜止后,停機繼電器使圍帶通入壓縮空氣,并關閉密封活塞下腔的壓力水,
密封活塞自由落下。
3 故障現象
青溪水電廠3號機組自投產以來,已累計運行了28 000多小時。但在2000年9月下旬以來,曾多
次出現下述情況:機組開機時,水輪機在開始運轉的幾分鐘內,水車室內濃煙滾滾,且橡膠焦臭味
非常濃烈,待機組運轉一段時間后,濃煙才被機組旋轉的氣流漸漸吹散,一切又都恢復正常。
4 原因分析
水車室內除電氣設備、元件外,其余都是機械構件以及為數極少的橡膠密封材料(如盤根、圍帶和
密封活塞)。在排除電氣設備、元件故障的可能后,能在發熱后冒煙并散發橡膠焦臭味的就只能是這
些橡膠制品。
然而,這些作為水輪機密封用的橡膠密封制品全都安裝在水下。就連工作密封活塞,也長期浸泡
在水輪機頂蓋的積水中。可想而知,這些浸泡在水中的橡膠密封即使與金屬物體發生運動磨擦,也
不可能發熱冒煙。換句話說,這些橡膠密封如果發熱冒煙,一定存在干性或臨界干性的運動磨擦。
就青溪水電廠機組的情況來說,在水輪機各種密封裝置中,存在磨擦運動可能的只有檢修密封和
工作密封兩種。 前者有3種情況可能發生運動磨擦:
a)開機時圍帶尚未排氣卸壓,機組就運轉起來;
b)停機時機組尚未靜止,圍帶就被充入壓縮空氣;
c)機組停機期間,由于導水葉漏水過大,機組自轉。對于檢修密封來說,無論發生哪一種運動磨
擦,其磨擦面始終浸泡在水中,其結果雖然會損壞圍帶,卻不可能因此產生濃煙。對于后者,它雖
然被固定在活塞座里,只能作上下運動,不能作圓周運動和徑向運動,但是,轉動環卻是隨主軸一
起轉動的。顯然,密封活塞存在運動磨擦。但密封活塞是靠清潔水流作為其磨擦面的潤滑介質的,
因此必須對密封活塞的工況作進一步剖析。
密封活塞安裝在活塞座里,如圖2所示。活塞座中均布4根*12 mm的定位銷(A3),限制活塞只
能作上下運動(活塞行程為5 mm),不能作環向運動和徑向運動。
在活塞上下端面之間有8個均布的*4 mm通流孔。當活塞下腔無壓時,活塞能靠自重落到底部。
當活塞下腔通入壓力水后,活塞在水壓作用下上升到頂端。在頂起活塞的同時,水流經通流孔流到
活塞上端。當活塞與轉動環接觸后,接觸面之間就產生了流動的水膜。這時如果機組開始運轉,轉
動環與活塞的磨擦實質上就是與流動水膜的磨擦。 流動水膜不僅保護了密封活塞,還將磨擦引起
的熱量帶走。 但在密封活塞的工作過程中,也可能出現下面幾種情況:
(1) 開機時,由于其它方面的原因使壓力水不能通入活塞下腔,活塞不能頂起,但這時其上端面與
轉動環之間保持著5 mm的間隙,因此不可能發生運動磨擦。
(2) 開機時活塞頂起后,如果壓力水突然中斷,活塞失壓后將落下,這樣也不存在運動磨擦。
(3) 停機時,如果壓力水關閉后活塞沒有復位,卡在頂起位置,那么在下次開機時,活塞首先被水
壓頂緊,通流孔被轉動環封堵,在磨擦面間就不能產生流動水膜。此時如果機組轉動,那么在啟動
初期將出現短時的干性磨擦或臨界干性磨擦的情況。
那么,密封活塞有沒有可能卡在頂端呢?為此對密封活塞的受力情況進行分析。 如圖3所
示,轉動環在某點的速度方向V是其作圓周運動的切線方向,其磨擦力f的方面與V相反。由力學性質
可知,密封活塞工作中所受的力除重力mg、水壓力P(且P>mg)外,還有由磨擦力產生的力F’,且
F’=f。在F’的作用下,密封活塞有隨轉動環轉動的趨勢,但受到定位銷的約束,于是出現密封活
塞與定位銷緊緊貼合的結果。
由此可見,如果存在定位銷傾斜、生銹、或活塞定位銷孔變形等不利情況,則密封活塞在機組靜
止后就有可能卡在頂端。
經以上分析,可以認為,青溪水電廠3號機組在停機后,由于工作密封活塞沒有復位,使得活塞磨
擦面在下次開機的初始階段不能產生流動水膜, 開機時轉動環與活塞之間出現干磨擦或臨界干磨
擦,造成活塞嚴重發熱冒煙,并散發出濃烈的橡膠焦臭味。機組啟動后,在機組振動和轉輪室水力
脈動的交替作用下, 水流才逐漸進入磨擦面。因此當機組運轉一段時間后,磨擦面間的水膜才恢
復正常。
5 防止對策
(1) 將定位銷由*12 mm增大到*16 mm,且改用不銹鋼制作,這樣做既增加銷釘強度,又避免銷
釘生銹長垢。
(2) 在密封活塞的定位孔中增加不銹鋼套管,避免銷孔受力變形,減小活塞失壓后下滑的磨擦力。
安裝時從活塞下腔往上套入, 其4個銳翼嵌入橡膠內,使套管不致脫落。套管
安裝后,其頂端低于活塞磨擦面5~10 mm。
(3) 將密封活塞上端面的外側磨成楔成坡口,使活塞與轉動環的磨擦面間形成楔形間隙。這樣即使
活塞失壓后沒有落下,只要頂蓋有一定的清潔水,當機組轉動后,轉動環就能將水帶進磨擦面,并
在磨擦面間形成楔形的流動水膜。
(4) 調整頂蓋排水泵的停泵水位,使頂蓋水位即使在最低情況下仍能淹沒工作密封裝置。
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